斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)用在軋機(jī)壓下裝置蝸桿軸竄原因分析
斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)用在軋機(jī)壓下裝置蝸桿軸竄原因分析。壓下裝置蝸桿軸竄故障分析:寬厚板四輪可逆軋機(jī)電機(jī)械壓下裝置壓下行程大、速度快、軋制規(guī)程道次多、動作頻繁,以至于造成減速機(jī)蝸桿軸竄故障,詳細(xì)原因分析如下:1)當(dāng)軋制道次因檢測信號等原因失靈時,出產(chǎn)部為片面追求成材率指標(biāo),進(jìn)行手動干涉干與,會造成在軋制過程中壓下裝置產(chǎn)生壓下動作,此時因軋混中有鋼坯在軋制,壓下螺絲無法往下動作,導(dǎo)致蝸桿軸向力過載,造成蝸輪蝸桿減速機(jī)軸竄故障。
5m寬厚板軋機(jī)為帶附著式立混的四混可逆式軋機(jī),單機(jī)架布置,主要軋制鋼種為船板鋼、管線鋼、普碳鋼等。 2)工藝規(guī)程不完善,壓下道次、壓下量的分配不公道,壓下螺絲動作時與壓下螺母易瞬間咬死受阻,壓下裝置動作時造成調(diào)速電機(jī)減速機(jī)軸竄故障?,F(xiàn)場的工作職員開始以為是因?yàn)閴合侣萁z、壓下螺母使用近3年后,磨損導(dǎo)致滾動阻力增加造成蝸輪蝸桿減速機(jī)蝸桿軸竄,于是在后面的大修時,便更換了設(shè)備里面的壓下螺絲、壓下螺母,但壓下減速機(jī)的蝸桿軸竄故障依然頻繁,而且年內(nèi)發(fā)生了好幾回,為降低設(shè)備故障率,決定組織職員力求攻克這個挫折。壓下軸竄故障的處理:1)拆除大端蓋,取下軸承端蓋,掏出蝸桿軸端固定用的4只斷螺栓;3)仔細(xì)檢查蝸桿軸承,如軸承已損壞,則需拆開蝸輪蝸桿減速機(jī),掏出蝸桿軸更換軸承,不外般發(fā)生軸竄故障時軸承不會損壞;4)假如檢查發(fā)現(xiàn)蝸桿軸承完好,可用兩根加長的雙頭螺栓旋入直角軸減速機(jī)蝸桿軸端螺紋孔,放入軸承壓蓋并靠到軸承內(nèi)圈上;4)采用拉拔擋板、桿及1KN的特制薄形液壓千斤(空間狹小,普通液壓千斤無法使用)組裝成體,將滑移下來的軸承壓回蝸桿軸上,留意需檢查是否壓裝到位;5)回裝減速機(jī)蝸桿軸端4只固定螺栓及大端蓋。電機(jī)械壓下是厚板軋機(jī)AGC(自動厚度控制)中的輻縫調(diào)節(jié)裝置(EGC),是厚度控制系統(tǒng)中的重要組成部門,必需具有快速響應(yīng)和可以實(shí)現(xiàn)靈活的控制。
對壓下裝置的傳動要求是:采用慣性較小的傳動部件,以便頻繁地啟動、制動;有較高的傳動效率和工作可靠性;可單獨(dú)調(diào)節(jié)側(cè)的壓下螺絲達(dá)到同步傳動的要求,所以選用蝸輪蝸桿減速機(jī)。 5)電磁抱閘制動時間過早、功率選擇過大,制動盤制動時壓下螺絲、蝸輪因慣性自動旋松產(chǎn)生的力無法靠蝸桿的滾動開釋,造成斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)軸竄故障。 6)壓下螺絲、壓下螺母采用輪回潤滑,如潤滑不良極易造成咬死或異常磨損,導(dǎo)致蝸桿滾動時軸向力過載,造成軸竄故障。發(fā)生該故障后,由于減速機(jī)空間較小,處理難度較大,每次搶修大約需要4小時。 出產(chǎn)過程中多次泛起了壓下裝置蝸輪蝸桿減速機(jī)中的蝸桿軸竄故障,即蝸桿受軸向力過大,導(dǎo)致固定側(cè)軸承端蓋螺栓斷裂,軸承在蝸桿軸上發(fā)生滑移,蝸桿向側(cè)竄動。 7)軋機(jī)標(biāo)定時軋琨混徑數(shù)據(jù)或蹊徑墊選擇錯誤,當(dāng)軋輻壓靠在起時壓下裝置仍在產(chǎn)生壓下動作,造成軸竄故障。軋機(jī)壓下裝置設(shè)計為快速電機(jī)械壓下,用于軋制過程中輾縫設(shè)定和軋輾更換。http://labequipment.com.cn/product/list-wolunwoganjiansuji-cn.html
關(guān)鍵詞:伺服電機(jī)減速機(jī)一體式選型_減速器選型_減速器選型_減速電機(jī)選型_伺服減速機(jī)選型_錐齒輪減速機(jī)選型_硬齒面減速電機(jī)選型_斜齒輪減速機(jī)選型_傘齒輪減速器選型_蝸輪蝸桿伺服電機(jī)減速機(jī)選型
標(biāo)簽:  減速機(jī)用在軋機(jī)壓下裝置